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熔铸车间深入贯彻落实公司降本增效工作方案,进一步优化燃气管控专项制度,并督促各班组有效落实执行,燃气单耗连续三个月持续下降,从9月份的61.55立方/吨持续降低至11月份的58.14立方/吨,减少3.41立方/吨。
燃气是熔铸车间重要成本考核指标,为有效降低生产运营成本,熔铸车间从多方面降低燃气单耗:一是集思广益在车间积极开展合理化建议征集活动,从设备维护和人员操作两个方面共征集采纳合理化建议6项,针对现场常见及突发问题,寻求最优解决方案,确保稳定运行降低燃气单耗。二是深入开展提标增效工作,倒炉时将清炉工具及渣锅准备到位,倒炉结束立马进行彻底清炉,定期对各炉组火枪进行清理确保燃烧系统正常运行,原料班组提前负责将所备炉料吊运炉台现场,便于清炉结束即刻就近吊运装炉,减少炉盖开启时间,最大限度缩短炉料衔接时间,并确保炉组容量的最大化投入和效能最大化利用,提高生产效率降低燃气单耗。三是加强指标管控力度,开展指标竞赛,针对生产过程中清炉、装炉、熔炼、铸造等各个环节制定考核标准时间,各岗位明确责任人,对于超出标准时间的予以考核,按月排名奖罚分明,促进各班组良性竞争,争先创优。
接下来的工作中,熔铸车间将继续坚持“群策群力、提标增效、责任到人”的成本管控工作原则,为车间效能提升及成本管控提供有力保障,助推指标逐步优化完成。