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11月底,随着熔炼炉送煤按钮按下了停止键,动力车间粉煤制备一年一度的大修正式开始。
对于粉煤制备来说,这次检修是铜业分公司建厂以来项目最多、最全面的一次检修。由于十月份以来粉煤水分一直不受控制,粉煤制备也急需通过这次检修来改善设备状况,提升成品煤质量。从接到检修计划起,粉煤制备班组就摸排了所有设备,列出了拆检立式磨、改装耐压给煤机、更换收尘器布袋、清理热风炉、换仓式泵插管等27项检修内容,在完成了备品备件准备、危险危害因素分析、预防控制措施的制定和学习、负责人的确定后,班组倒排时间进度,为检修启动了开始键。
此次检修涉及的项目多、工程细,但最重要的要数三台“大手术”。一是给煤机下料口改装。为了解决原煤水分高、粘度大造成的给煤机下料口堵塞、下料难的问题,工序长陈师傅带着班组员工多方面考察,积极想办法,决定趁这次检修在原煤仓内壁安装防粘滑板。防粘滑板具有重量轻、抗冲击摩擦系数小、吸能、耐老化、阻燃、抗静电等优良性能,它可加快下料速度、防止堵塞。检修工作一开始,大家配合着修理工,用尺子精确测量,一片一片手工切割,仅仅用了两天时间就把滑板安装好了。二是布袋收尘器部件更换。布袋收尘器作为粉煤制备重要的设备之一,在前一段时间的巡检过程中,副工序长小沈发现收尘器盖板多处漏风,导致风机负压减小,压差增大。在正常生产期间,粉煤制备员工就已经发现盖板压条松动导致漏风,大家也曾多次更换压条,但是因为风机压力太大,压条坚持几天又出现松动现象。车间提前谋划,利用此次检修将压条换成硅胶材质,它具有阻燃、耐高温、经久不变形,而且密封性好的特点。检修一开始,大家就量好盖板尺寸,有的在切割压条,有的跑上跑下取压条,有的在更换压条。大家配合一致,同样用了两天时间就把压条更换完成。接下来的时间里,大家克服疫情和寒冬天气影响,在劳动力紧缺的情况下,陆陆续续更换布袋收尘器24个仓一千多条布袋。三是耐压给煤机的改装,在正常生产期间,给煤机曾多次出现皮带松动、跑偏,刮板松动,给煤机周围堆积煤的情况。面对这种情况,车间早早安排负责人量好皮带尺寸,准备好所需材料。检修一开始,大家就清理了给煤机里面的所有积煤,做好更换前的准备工作。虽然更换皮带是一项复杂并且有难度的工作,但是大家为了不拖检修的后腿,每天加班加点,从检查各轴承到拆卸入口裙板、皮带托盘、取出皮带,再到一点一点把皮带安装上去,最后用粉笔在皮带横向做标记,一圈一圈调试皮带,直到皮带运转正常。
检修正有序地进行着,大家每天都在加班加点满负荷工作,但为了达到大修工作的质量目标及要求,保障好来年的生产任务,大家一致认为这是值得的。对班组上的每个人而言,检修工作虽然很辛苦,却也是一次学习机械原理、提升维护能力的机会,是增长知识、锻炼自我的机会,是体现团结协作、凝聚班组合力的机会。点火进入倒计时,粉煤班组将努力完成检修任务,把设备调整到最佳状态,持续磨好煤、供好煤,全力保障好生产稳定运行。